| 产品名称: | 瑞宇制氮设备制造-制氮机批发厂家-梅州市制氮机 |
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| 更新日期: | 2022年07月06日,有效期:180天 |
| 关键字: | 100mPSA制氮设备 新型变压吸附式PSA制氮机 吸附PSA制氮机厂家 空压PSA制氮机设备制造 医药碳分子筛制氮机厂家 化工吸附PSA制氮机定制 |
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瑞宇空分专注于研发、制造、安装各类成套空分设备并提供气体投资、EPC工程总包、设备运营管理、生物能源的综合服务,瑞宇空分具有年设计生产大、中型空分设备30套以上的能力,迄今已成功服务全球客户1000余家。根据市场需求和自身优势走出另一新模式—气体投资。新模式的选择,在于瑞宇空分始终坚持客户和市场导向,通过认真的市场调研和市场分析,瑞宇空分准确把握行业发展趋势,有效配置内外部资源,瑞宇空分根据自身优势和现实条件为用户提供差异化服务,让专业的公司做专业的事,瑞宇空分充分发挥各自特长,取得效益。
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操作制氮机时需要了解的安全问题
在接触制氮机先要注意这些安全常识 氮气为无色、无味、无嗅的惰性气体。它本身对人体无甚危害,但空气中氮含量增高时,就减少了其间的氧含量,使人呼吸困难。若吸入纯氮气时,会因严峻缺氧而窒息以致逝世。 为了防止制氮机车间内空气中氮含量增多,不得将空分设备内分离出来的氮气排放于室内。制氮机在有很多氮气存在时,应戴氧呼吸器。 检修充氮设备、容器和管道时,需先用空气置换,分析氧含量合格后方允许作业。在检修时,应有人监护,对氮气阀门严加看管,以防误开阀门而发作人身事故。 制氮机如何判断是否在运转 1、右吸指示灯亮时,右吸附塔压力由均压时平衡压力逐步升至高,一起左吸附塔压力由均压时平衡压力逐步降为零。 2、左吸指示灯亮时,左吸附塔压力由均压时平衡压力逐渐升至高,制氮机一起右吸附塔压力由均压时平衡压力逐渐降为零。均压指示灯亮时,左右吸附塔压力降一升一降逐渐抵达两者平衡。 3、电源指示灯亮,左吸、均压、右吸指示灯循环发亮指示制氮机流程。 4、制氮机氮气出口压力指示为正常用气压力,运用时压力会有略微动摇,但改变不该过大。 5、力量计指示应基本安稳,动摇不该过大,流量计的示值不该大于制氮机设备的额定产气量。 6、制氮机测氧仪示值应不小于制氮设备的额定纯度,或许会有少量动摇,但不该动摇过大。 制氮机的组成和设备保护说明 运用制氮机,使制氮机首先作业;翻开进气阀门,检查进气压力,当压力到达0.6-0.8MPa时方可发动制氮机电源,并把操控方法(自动手动档)拧到自动方位,运用制氮机电源后,制氮设备投入运转,此时调查四块压力表: 块为进气压力表,第二块为氧气输出压力表,第三、四块反映两罐替换作业压力表。 氮气输入流量、压力别离有调节作业流量阀和调节作业压力阀。当氮气浓度到达99%以上时,供氮气阀自动翻开,作业压力排气阀会自动作业。 压力表P1指示不足0.5MPa时,仍然可以运用,但N2纯度达不到设定目标; 当压力低于0.4MPa时,制氮机操控面板上的毛病指示灯亮,设备仍运转,但N2纯度下降,当纯度低于目标时体系自动排空不合格气体: 禁止小于0.3MPa下运用设备。球阀ZQ经调试人员设定好回吹量以后,操作人员不得再动。 球阀V104经调试人员设定好流量以后,制氮机操作人员一般不用再调。在初度送气时,球阀V104应全部关闭,翻开V103再缓慢调整V104至所须流量; 调整V104的一起,应相应调整调压阀PB,制氮机使两者一起到达压力与流量要求,防止俄然翻开V103,使气流冲击损坏流量计。丈量气体流量通过调速阀TS调定,正常丈量时气体流量为300ml/min。

浅析制氮机止回阀出现故障如何处理
制氮机大家应该都是非常熟悉的,社会上各行业中的应用都比较广泛,大家对于制氮机的构造也都是比较了解的,制氮机中有个止回阀大家应该都知道,那么止回阀出现故障了应该如何进行处理呢,下面制氮机厂家就来给大家简单的介绍下。 制氮机在正常使用的情况下,每只程控阀门每一个周期(约120秒左右)就必须开关一次。若以制氮机每年300个工作日、每天24小时连续运行计算,吸附与解吸周期按照4分钟来计算,得出的结果是制氮机中每只阀门每年需要开关20多万次。如果只要其中一只阀门出现故障,都会影响整台制氮机设备的正常运作。所以,阀门连续使用寿命是制氮机稳定可靠的 重要一环节,频繁的开关是导致制氮机阀门故障的主要根源。一次巡检发现PCV704后的流量计FI750被卡住。于是拆下来清理,顺便把制氮机前边的管路和止回阀V753也取下吹扫。 在吹扫止回阀V753时发现,使用较小的力推不动这个弹簧止回阀。接下来的几天里,在未装止回阀和流量计的情况下尝试着运行制氩系统,发现工况不再无故波动,稳定性也提高了。经分析,发现故障原因为:由于精氩塔压力较低,不能将止回阀推开,精氩塔压力就会上升,当升至一定值时,止回阀打开,排出不凝气,精氩塔压力下降,止回阀又重新关闭。如此循环,使得精氩塔压力频繁波动。而由于氮气在精氩塔顶部的过多积聚,影响了精氩塔冷凝器的工作,即造成了氮塞。当去掉止回阀后,制氮机不凝气可以畅通无阻排放,不再产生积聚,精氩塔的工况也就正常了。 这个问题解决后,其他问题便迎刃而解。在工况稳定后,逐渐将氩馏分氩含量提高到8%~10%,工艺氩流量也由原来的150m3/h逐渐提高到180、200和220m3/h, 大流量达到了225m3/h,远远超过了设计产量,氩提取率达到了71188%,并且系统能够正常、稳定运行。

